6月12日,宏兴管业对一线成型工序两项关键设备实施精准的小型技术改造,在稳定产品质量、降低员工工作强度取得显著成效。

首先外焊探臂位置优化是此次升级的亮点之一。通过将外焊探臂安装位置微调,使成型距离成功缩短了一个螺距。这一看似微小的调整,不仅有效提升了焊接成型过程的稳定性,更直接减少了生产过程中的废料量,实现了工艺精度的提升。

另外扶正器压辊系统升级,原有的手动丝杠压辊被替换为响应更灵敏的自动液压油缸压辊。新系统调节更为便捷、灵活,显著降低了飞切岗位员工的操作负担,提升了工作效率。

此次系列技改虽非大型工程,但成效切实可见,这不仅是公司持续推动学习提升的缩影,更是本年度大力倡导“务求实效”理念的生动实践。通过鼓励员工深度参与设备优化,不仅提升了技能,更有效激发了员工工作主动性和积极性,为企业高质量发展注入了持续动能。